引 言
在特深井修井作業(yè)中, 修井鉆具面臨強(qiáng)度低、修井機(jī)負(fù)載高等難題, 常規(guī)S135 鋼鉆具已經(jīng)不能完全滿足作業(yè)需求。鈦合金具有密度低、強(qiáng)度高、抗腐蝕性能和耐疲勞性能好等特性, 近年來(lái)在工程實(shí)際中得到了廣泛應(yīng)用。在石油工程中使用鈦合金鉆桿可減輕地面設(shè)備負(fù)載、減少水力損失、提高延伸位移等。鈦合金鉆桿在超短半徑鉆井、超深井鉆井和深水鉆井中應(yīng)用時(shí)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。從技術(shù)角度篩選, 鈦合金鉆具能全面滿足特深井修井作業(yè)需求。
早在20 世紀(jì)90 年代, 美國(guó)就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了鈦合金管材在石油天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的工業(yè)化應(yīng)用[1-2] 。應(yīng)用最為成熟的是美國(guó)RMI 公司[3] , 該公司于20 世紀(jì)90 年代開發(fā)出一種合金含量低、材料成本低以及加工性能良好的α+β 型Gr. 28 鈦合金,并用于油井管的生產(chǎn)制造, 在滿足油氣生產(chǎn)強(qiáng)度與耐蝕性要求的前提下, 顯著降低了鈦合金油井管的生產(chǎn)成本。Weatherford 公司的子公司Grant Prideco及RTI 國(guó)際公司在Texas 的子公司(RTI 能源系統(tǒng)公司), 于21 世紀(jì)初研制出強(qiáng)度高、撓性和耐用性好, 而且質(zhì)量輕、耐腐蝕的鈦合金鉆桿[4-7] , 鉆桿本體材料采用Ti-6Al-4V (ASTM5) 合金, 屈服強(qiáng)度為840 MPa, 相當(dāng)于S135 鋼鉆桿強(qiáng)度與質(zhì)量比值的1.54 倍, 疲勞壽命比鋼鉆桿延長(zhǎng)了近10 倍。
國(guó)內(nèi)只有少數(shù)幾家研究院所和制造廠進(jìn)行鈦合金材料在石油天然氣鉆完井領(lǐng)域的先期研究。中國(guó)石油管工程技術(shù)研究院進(jìn)行了鈦合金油井管全面的試驗(yàn)研究工作, 并與制造廠合作開發(fā)出鈦合金油管, 目前正在逐步推廣應(yīng)用。
1、鈦合金鉆桿力學(xué)性能測(cè)試
1. 1 硬度測(cè)試
采用TC4U 鈦合金, 依據(jù)文獻(xiàn)[8] 進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí), 對(duì)一定直徑的硬質(zhì)合金球施加試驗(yàn)力壓入試樣表面, 規(guī)定保持時(shí)間后卸除試驗(yàn)力, 測(cè)量試樣表面壓痕的深度, 由壓痕的深度求出材料硬度。試驗(yàn)原理如圖1 所示。
鈦合金材料摩擦焊區(qū)剖面硬度測(cè)試位置示意圖
如圖2 所示。鈦合金材料接頭硬度和管體硬度測(cè)試
結(jié)果如表1 所示。
焊區(qū)不同位置(1~14) 剖面硬度分別為30. 3、30. 5、30. 4、33. 2、31. 2、31. 4、31. 8、31. 1、31. 1、30. 2、33. 2、31. 1、30. 6 及31. 3 HRC。
測(cè)試結(jié)果表明, 鈦合金管體硬度平均值為34. 5 HRC, 大于鈦合金接頭硬度平均值30. 3HRC。鈦合金焊區(qū)剖面硬度在14 個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)中硬度平均值為31. 2 HRC, 且無(wú)明顯波動(dòng)點(diǎn)。
1. 2 拉伸性能測(cè)試
采用TC4U 鈦合金, 依據(jù)文獻(xiàn)[9]進(jìn)行拉伸試驗(yàn)。其不同位置拉伸試驗(yàn)結(jié)果如表2 所示。試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明, 管體抗拉強(qiáng)度與屈服強(qiáng)度最強(qiáng), 焊縫處伸長(zhǎng)率最高。
1. 3 旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞測(cè)試
采用TC4U 鈦合金, 依據(jù)文獻(xiàn)[10]進(jìn)行旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞測(cè)試。試驗(yàn)原理為試樣旋轉(zhuǎn)并承受彎矩, 產(chǎn)生彎矩的力恒定不變且不轉(zhuǎn)動(dòng)。試驗(yàn)一直進(jìn)行到試樣失效或超過(guò)預(yù)定應(yīng)力循環(huán)次數(shù)。試驗(yàn)測(cè)得數(shù)據(jù)如表3 和表4 所示。
試驗(yàn)結(jié)果表明, 在鉆井液環(huán)境中鈦合金鉆桿材料旋轉(zhuǎn)彎曲壽命可超過(guò)107 次, S135 鉆桿鋼只能達(dá)到105 ~106 次。
2、鈦合金鉆桿管體強(qiáng)度計(jì)算
管體抗拉強(qiáng)度和抗內(nèi)壓強(qiáng)度一般與套管鋼級(jí)和壁厚等有關(guān)。通常來(lái)說(shuō), 管體鋼級(jí)和壁厚越大, 其抗拉強(qiáng)度和抗內(nèi)壓強(qiáng)度越高[11] 。
鈦合金管體抗拉強(qiáng)度計(jì)算公式為:
式中: pt為管體抗拉強(qiáng)度, MPa; D 為管體外徑,mm; t 為管體壁厚, mm; Yp為材料最小屈服強(qiáng)度,MPa。
鈦合金管體抗內(nèi)壓強(qiáng)度計(jì)算公式為:
式中: pi為管體抗內(nèi)壓強(qiáng)度, MPa。
由式(1) 和式(2) 可知, 在外徑、壁厚和鋼級(jí)相同的條件下, 鈦合金鉆桿的管體抗拉強(qiáng)度和抗內(nèi)壓強(qiáng)度與對(duì)應(yīng)鋼鉆桿的管體抗拉強(qiáng)度和抗內(nèi)壓強(qiáng)度相等, 鈦合金鉆桿的抗外擠強(qiáng)度計(jì)算需要進(jìn)一步開展管體擠毀試驗(yàn)以確定標(biāo)定值。
3、鈦合金鉆桿在特深井修井作業(yè)中的使用性能研究
3. 1 鉆具組合優(yōu)化設(shè)計(jì)
以順北特深井為例, 最大井深8225 m, 修井作業(yè)中涉及上提、下放、旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn)和打撈解卡等工序。為了解決特深井修井作業(yè)中鉆具組合強(qiáng)度、鉤載和水力參數(shù)等問(wèn)題, 設(shè)計(jì)了特深井修井作業(yè)的鈦合金+鋼鉆桿復(fù)合鉆具組合, 相關(guān)參數(shù)對(duì)比如表5所示。
3. 2 軸向載荷及抗拉強(qiáng)度校核
采用原鉆具組合的軸向載荷及抗拉校核結(jié)果如表6 所示。?88. 9 mm+?73. 0 mm S135 鋼鉆具組合(鉆具長(zhǎng)度8 225 m), 鉆具自重1 284 kN (考慮浮力), 一旦作業(yè)過(guò)程中遇卡, 需進(jìn)行解卡作業(yè), 作業(yè)管柱最小安全系數(shù)為1. 16, 不滿足現(xiàn)場(chǎng)要求(作業(yè)管柱安全系數(shù)≥1. 3), 解卡作業(yè)最大鉤載達(dá)到1 784 kN, 而XJ850 修井機(jī)最大載荷為2 250kN, XJ850 修井機(jī)最大安全提升載荷為1 800 kN,已經(jīng)接近修井機(jī)最大安全鉤載極限。
使用鈦合金+鋼鉆桿復(fù)合鉆具組合的軸向載荷及抗拉強(qiáng)度校核結(jié)果如表7 所示。?101. 6 mm 鈦合金+?88. 9 mm V150+?73. 0 mm V150 鉆具組合, 鉆具自重1 019 kN (考慮浮力), 作業(yè)管柱最小安全系數(shù)為1. 59, 滿足現(xiàn)場(chǎng)要求, 解卡作業(yè)最大鉤載達(dá)到1 519 kN, 未超過(guò)XJ850 修井機(jī)安全提升載荷。因此, 使用鈦合金鉆桿能夠很好地解決特深井
修井作業(yè)中鉆具抗拉安全系數(shù)低以及修井機(jī)負(fù)載高等難題。
3. 3 沖砂作業(yè)水力性能研究
3. 3. 1 砂粒沉降速度計(jì)算方法
砂粒的沉降速度直接影響最小注入速度和沖砂工作排量, 因此準(zhǔn)確計(jì)算砂粒的沉降速度至關(guān)重要。計(jì)算砂粒沉降速度的常用方法有牛頓-雷廷格計(jì)算法、莫爾計(jì)算法、劉希圣推導(dǎo)法、斯篤克計(jì)算法和模擬試驗(yàn)法等。各種方法具體的計(jì)算公式如表8 所示。
為準(zhǔn)確計(jì)算, 本文采用前3 種計(jì)算方法計(jì)算后, 取其平均值獲得砂粒沉降速度。
3. 3. 2 沖砂作業(yè)水力參數(shù)計(jì)算
研究表明[17] : 當(dāng)液體上返速度和砂粒在沖洗液中沉降末速的比值(即vl / vt ) 為1. 6 ~ 1. 7 時(shí),砂粒在上升液流中呈懸浮狀態(tài); 而當(dāng)液流上返速度稍增加時(shí), 砂粒便開始上升。因而, 保證將砂粒帶出地面的條件是vl / vt≥2, 即最小注入速度vmin =2vt。
當(dāng)沖砂液黏度為20 mPa?s 時(shí), 計(jì)算出兩種不同鉆具組合使砂粒上返的臨界排量, 在對(duì)應(yīng)的臨界排量下, 兩種不同鉆具組合的循環(huán)摩阻隨砂粒直徑的變化規(guī)律如圖3 所示。由圖3 可知: 隨著砂粒直徑的增大, 兩種鉆具組合的循環(huán)摩阻均逐漸增大;采用鈦合金+鋼鉆桿復(fù)合鉆具組合后, 鉆桿內(nèi)流道直徑增大, 循環(huán)摩阻顯著降低。
當(dāng)砂粒直徑為8 mm 時(shí), 在循環(huán)泵壓為25 MPa的要求下, 兩種不同鉆具組合的最大排量隨液體黏度的變化規(guī)律如圖4 所示。由圖4 可知: 隨著液體黏度的增大, 兩種鉆具組合的最大循環(huán)排量均逐漸減小; 采用鈦合金+鋼鉆桿復(fù)合鉆具組合后, 鉆桿內(nèi)流道直徑增大, 循環(huán)排量顯著提高。
4 結(jié) 論
(1) 硬度、拉伸性能和旋轉(zhuǎn)彎曲疲勞測(cè)試結(jié)果表明, 鈦合金材料具有良好的力學(xué)性能, 鈦合金鉆桿材料旋轉(zhuǎn)彎曲壽命可超過(guò)107 次, S135 鉆桿鋼只能達(dá)到105 ~106次。
(2) 通過(guò)鉆柱優(yōu)化設(shè)計(jì), 形成了一套用于特深井修井作業(yè)的鈦合金+鋼鉆桿復(fù)合結(jié)構(gòu)的鉆具組合, 使用該復(fù)合鉆具組合后, 解卡作業(yè)最大鉤載由1 784 kN 降低至1 519 kN, 作業(yè)管柱最小安全系數(shù)由1. 16 升高至1. 59, 解決了特深井修井作業(yè)中鉆具強(qiáng)度低以及修井機(jī)負(fù)載高的難題。
(3) 通過(guò)研究沖砂作業(yè)過(guò)程中砂粒沉降速度及合理環(huán)空上返速度計(jì)算方法, 對(duì)比分析了原鉆具組合和鈦合金+鋼鉆桿復(fù)合鉆具沖砂作業(yè)水力性能。分析結(jié)果表明, 采用鈦合金+鋼鉆桿復(fù)合鉆具組合后, 鉆桿內(nèi)流道直徑增大, 循環(huán)摩阻顯著降低, 循環(huán)排量顯著提高。
參考文獻(xiàn)
[1] 張峰, 黃文克, 李遠(yuǎn)征, 等. 鈦合金油井管應(yīng)用研究現(xiàn)狀及進(jìn)展[J]. 焊管, 2017, 40 (11): 7-11.
[2] 劉強(qiáng), 宋生印, 李德君, 等. 鈦合金油井管的耐腐蝕性能及應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 石油礦場(chǎng)機(jī)械, 2014,43 (12): 88-94.
[3] SCHUTZ R W, WATKINS H B. Recent developmentsin titanium alloy application in the energy industry [J].Materials Science and Engineering A, 1998, 243
(1/2): 305-315.
[4] 胡辛禾. 鈦合金鉆桿———短半徑水平鉆井最佳選擇[J]. 石油機(jī)械, 2000, 28 (6): 61.
[5] 馮秋元. 抗腐蝕鈦合金油管井首次在超深高含硫氣井應(yīng)用[J]. 中國(guó)鈦業(yè), 2015 (2): 49.
[6] 付亞榮, 谷勝群, 宋惠梅, 等. 鈦合金管材在高含硫天然氣開發(fā)中的應(yīng)用現(xiàn)狀[J]. 石油機(jī)械, 2018,46 (3): 116-124.
[7] 趙奇祥, 趙煒. 用于短半徑鉆井的鈦合金鉆桿[J].石油機(jī)械, 2001, 29 (5): 54-56.
[8] 全國(guó)鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì). 金屬材料布氏硬度試驗(yàn)第1 部分: 試驗(yàn)方法: GB/ T 231. 1—2009 [S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2009.
[9] 全國(guó)鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì). 金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法: GB/ T 228—2002 [S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2002.
[10] 全國(guó)鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì). 金屬材料疲勞試驗(yàn)旋轉(zhuǎn)彎曲方法: GB/ T 4337—2008 [S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2008.
[11] 趙春暉. 套管柱優(yōu)化設(shè)計(jì)研究[D]. 北京: 中國(guó)石油大學(xué)(北京), 2016.
[12] 沈燕來(lái), 陳建武. 沖砂洗井水力計(jì)算方法綜述[J]. 水動(dòng)力學(xué)研究與進(jìn)展(A 輯), 1998, 13(3): 347-353.
[13] 賴楓鵬, 李治平, 岑芳, 等. 水平井水力沖砂最優(yōu)工作參數(shù)計(jì)算[ J]. 石油鉆探技術(shù), 2007, 35(1): 69-71.
[14] 劉希圣, 蔣金純. 關(guān)于確定合理環(huán)空返速問(wèn)題的探討[J]. 石油鉆采工藝, 1984, 6 (2): 1-12.
[15] 劉希圣. 鉆井工藝原理(中冊(cè)) [M]. 北京: 石油工業(yè)出版社, 1998.
[16] STOKE G G. On the effect of the internal friction of fluidson the motion of pendulums [ J]. Trans. CambridgePhilo. Soc. , 1851, 9 (2): 89-106.
[17] 何銀達(dá), 張玫浩, 秦德友, 等. 連續(xù)油管沖砂解堵工藝在超高壓深井中的應(yīng)用[ J]. 鉆采工藝,2018, 41 (2): 119-121.
第一作者簡(jiǎn)介: 康紅兵, 高級(jí)工程師, 生于1978 年,2003 年畢業(yè)于西南石油大學(xué)石油工程專業(yè), 現(xiàn)從事井下作業(yè)工藝研究工作。地址: (830000) 新疆烏魯木齊市。電話:
(0991) 3161611。E-mail: 1414068199@ qq. com。
相關(guān)鏈接